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怎么样应对六氟化硫气体泄漏问题?

发表时间2024-07-11 作者: 新闻中心

  高压SF6断路器、组合电器目前占据着高压和超高压领域,SF6气体是优良的灭弧和绝缘介质,无色、无味、无毒、不会燃烧、稳定性很高,又有很好的灭弧性能,因此在电网内广泛采用。从运作情况看,在投运之初,尽管采取了各种检验测试手段和密封工艺,SF6气体泄漏仍是一个主要缺陷,有可能造成绝缘击穿和设备拒动,因此检漏、处理漏点工作就成为SF6设备的重要维护项目,本文就实际案例对检测的新方法和处理解决措施进行了分析。

  某变电站220kV组合电器设备,2014年9月24日投运。2015年1月1日2号主变220kV侧高压套管气室气压降低至报警值,检修人员将气压补至额定气压后报警解除。2015年1月6日该气室压力又跌至报警值以下,检修人员判断该气室存在漏气现象。通过种种方法对漏气位置验证,确定了2号主变220kV侧B相高压套管气室D型充气接口处存在漏气现象。对漏气位置做了仔细分析,确定了造成漏气的原因和对应的消缺方案。后对充气接口打开检查,发现阀门密封垫密封不良,密封垫有破损,更换密封垫后,漏气缺陷消失。

  对疑似点进行进一步分析确认,并且采用各类验证方法相互配合的方式确定具体漏气点。再次利用传统接触式检漏仪对高压套管气室进行检漏。在对现场做全面检漏后,2号主变220kV侧B相高压套管气室D型充气接口处同样出现了报警信号。

  随后采用泡沫法对其做验证,如图(3)。在疑似位置做涂抹肥皂水,利用肥皂水易起泡的特点,对设备的漏气点进行判断。结果出现了起泡现象,再次验证了漏气现象。

  确定了漏气点位置后,首先检修人员采用管钳对此处的接口螺丝进行紧固。在紧固后对此处进行全方位检查,仍存在报警信号,说明现场漏气现象未消除。说明不是未紧固造成的原因。其次,打开气室加气口密封处,观察密封圈的情况。现场观察到密封圈存在破损,如图(4)。更换密封圈恢复后,设备运行正常,未出现漏气现象,设备缺陷消除。因此,能确定此次设备漏气的缺陷是于密封圈破损造成。根据密封圈的破损情况分析,密封圈可能在安装过程中受力不均匀,后期由于天气变化、运行工况不良逐渐造成密封圈老化并在运行一年后破损,出现漏气的现象。

  2015年6月至2015年9月,变电检修人员对某变电站110kV室 外瓷柱式断路器出现的低气压报警做处理。后使用传统的接触式检漏设备对该设备做检漏,未能发现漏气点。再次通过其他各种检漏方法的相互配合应用,成功检测出漏气位置为C相瓷柱底部存在砂眼缺陷,并根据依次制定了处理解决措施和方案,圆满完成了缺陷的消除工作。

  到达现场后对设备开展自下而上的检测工作,如图(5)。自断路器下侧的充气阀门、连接管道,及整体的瓷柱套管本体,都开展了检漏工作,但均未出现报警信号。然后采用包扎的方法对断路器进行仔细的检测。分别在上侧的套管粘合部位、断路器下侧连管、密度继电器、充气接口、瓷柱

  确定漏气位置后,根据现象对原因做多元化的分析,漏气处为底部浇筑的平面,不是密封面或者连接部位,因此能判断浇筑的平面位置出现了漏气缺陷。浇筑的平面表面平整无裂纹,怀疑该处存在砂眼缺陷造成漏气缺陷。因为漏气处的位置与C相断路器本体为一体式浇筑而成,不可以进行零部件的更换,建议对断路器瓷柱进行整体更换。12月根据上报的计划,对断路器进行了整体更换,更换完毕对设备做检测,未出现报警信号。运行一段时间后,设备未出现低气压报警信号,说明设备缺陷已消除。

  目前最新开始普及红外气体检漏成像仪,可以实现远距离对SF6气体的运行设备进行仔细的检测,实现带电检测。同时使泄露现场直接显示于屏幕上,易于观察和进行判断。

  实践证明,只用一种检漏方法进行检漏的实际效果难以令人满意,因而可以采用几种方法进行综合检测。将检漏仪检漏、肥皂泡法检漏与局部包扎法检漏相结合,并逐步摸索出一个效果较理想的检漏程序;选用检漏仪检漏,检出漏点(检漏仪报警)后用肥皂泡检漏,若还检不出漏气点,再用局部包扎法检漏。并开始逐步采用新型的检漏仪来进行判断。

  通过不同检测方法的相互配合使用,可以对设备做有效的漏气检测工作。因此在对设备进行仔细的检测时,需要相互配合予以弥补,以求对设备进行完备的检测。并在实际应用中,有效地处理了各种疑难的缺陷。随着科学技术的进步,慢慢的变多的先进的技术会应用于气体的检测工作。在未来也会出现多样的检验测试手段和设备,各种的检测方式和方法也会逐步完成设备的检测工作。



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